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煉鋼工序流程優化研究
成果簡介
    國家環保限產政策隨季節及環保現狀不斷進行調整,鐵水嚴重不足及波動大,為確保生產穩定有序,2017年5月份煉鋼廠根據鐵水情況,開展工序流程優化課題,重點對轉爐低鐵耗冶煉及護爐操作、質量控制進行攻關,取得較好效果。廢鋼量的增加及鐵水消耗的大幅降低,導致生產工藝發生較大變化,給生產節奏控制、轉爐冶煉操作、爐況維護等均帶來較大困難,如廢鋼質量差時加入量大影響節奏、終點碳低、溫度低、大塊廢鋼化不透、爐況侵蝕嚴重、爐內熱量不足等一系列問題隨之而來。通過以各工序溫度控制為主線,優化廢鋼質量、廢鋼結構及加入方式、轉爐冶煉槍位控制、渣料結構及加入時機,創新轉爐護爐工藝并在吹煉過程添加碳素材料等措施、方法的實施,實現低鐵耗運行期間生產安全、質量穩定。

技術狀況
創新性
獨占性
盈利性
持續性
先進性
成熟度
    課題項目研發過程中德龍煉鋼廠大膽嘗試、重點突破、自主創新,研發、掌握了多項核心技術和難題,包括低鐵耗轉爐冶煉工藝優化研究、“四位一體”護爐新工的研究與應用、低鐵耗低N含量控制技術研究等,以上關鍵技術的研發推動了項目順利開展。廢鋼量大幅增加后,吹煉前期升溫速度慢,中后期易發生爆發性金屬噴濺,且吹煉終點經常出現大塊廢鋼化不透現象影響安全及溫度判斷。針對以上問題,對操作過程的供氧制度、造渣制度、溫度控制制度進行優化、改進,轉爐吹煉過程噴濺發生率降低至<2%,終點廢鋼未化完發生率降低至<1%、轉爐一倒出鋼率≥88%,出鋼過程增C現象基本杜絕。獨立研發一種“四位一體”護爐新工藝,實現了不停爐的條件下快速補爐,避免了采用鎂碳磚停爐補爐,冶煉周期縮短了1-1.5min,確保了低鐵耗快節奏冶煉下爐況順行。對低鐵耗期間鋼中N含量升高的原因進行系統分析,最終確定焦炭及廢鋼加入量、轉爐氮氬底吹切換時間為主要影響因素。通過對轉爐底吹氮氬切換時間及攪拌強度進行優化調整,實現大廢鋼量下鋼中N含量<50PPm的較好效果。

市場狀況
市場分析
商業模式
營銷狀況
    
轉化需求狀況
擬采取的轉化方式:
合作研發
資金需求額:
1500萬元
應用推廣已投入情況:
1000萬元
融資用途:
產品研發
管理團隊狀況
公司治理結構
公司管理結構
財務狀況
    該項目第一完成人梅忠男,39 歲,碩士學歷,畢業于安徽工業大學鋼鐵冶金專業,現任德龍鋼鐵總經理助理,主管技術質量工作。從一名基層轉爐崗位人員開始工作,經過不斷努力成長為技術管理人員,具有豐富的現場操作和管理經驗,多次主持和承擔公司產品開發、降本增效項目,榮獲市、縣以及公司的“技術管理創新先進個人”、“勞動模范”、“青年崗位能手”、“科技貢獻先進個人”等多項榮譽。
評價機構
評價意見
評價機構:
  
評價方式:
評價日期:
推薦單位
  • 單位名稱:
  • 河北省科學技術廳
完成單位
  • 單位名稱:
  • 德龍鋼鐵有限公司
  • 單位性質:
  • 企業
聯系方式
  • 聯系電話:
  • 010 - 64444088
  • 電子郵件:
  • cgdj@tech110.cn
所屬領域
  • 所屬新興產業領域:
  • 新材料
  • 所屬高新技術領域:
  • 先進制造
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