本項(xiàng)目主要是針對(duì)無(wú)錫藍(lán)星石油化工有限責(zé)任公司的直餾柴油堿洗脫酸精制中存在的需要水洗,洗水用量大(高達(dá)1.6m3/小時(shí),占柴油處理量的32%);乳化嚴(yán)重,柴油帶堿渣到油罐,精制過(guò)程中柴油損耗大,成品柴油需在罐區(qū)水洗(30噸/天);廢堿渣排放量大,未回收環(huán)烷酸等問(wèn)題而開(kāi)發(fā)的一種高效的直餾柴油脫酸與回收環(huán)烷酸新工藝。
項(xiàng)目提供了直餾柴油脫酸劑技術(shù)的工藝設(shè)計(jì)軟件包(包括工藝流程、設(shè)計(jì)依據(jù)、操作條件和產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)與分析方法)。采用西南石油大學(xué)研制的脫酸劑對(duì)直餾柴油進(jìn)行脫酸,僅需一個(gè)一級(jí)高壓電場(chǎng)沉降分離罐,增加了脫酸劑回收裝置。此技術(shù)可完全消除乳化,提高柴油收率,減少?gòu)U水排放,保證柴油產(chǎn)品質(zhì)量(精制柴油酸度<7mgKOH/100ml),回收環(huán)烷酸資源(粗酸酸值>130mgKOH/g,中性油含量≯35%;精酸酸值>190mgKOH/g,中性油含量≯10%),脫酸劑可回收(脫酸劑成本≯5元/t),具有良好的的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。
此技術(shù)的開(kāi)發(fā)成功,對(duì)直餾柴油脫酸精制向著“綠色”脫酸方向發(fā)展有著一定的推動(dòng)作用:用脫酸劑取代堿洗,對(duì)脫酸劑進(jìn)行回收,降低了廢堿的排放;水洗操作的取消大大減少?gòu)U水排放;取消二級(jí)高壓電場(chǎng)有利于減少電耗,這些技術(shù)優(yōu)點(diǎn)具有很高的環(huán)保意義。此技術(shù)從開(kāi)發(fā)來(lái),于2006年8月在無(wú)錫藍(lán)星石油化工有限責(zé)任公司進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用至今,取得了良好的應(yīng)用效果。
馮雪峰,唐曉東,金文中,李晶晶,王萍萍,吳啟宇,馮永遠(yuǎn),陳小金
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單位名稱(chēng): |
無(wú)錫藍(lán)星石油化工有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人: |
馮雪峰 |
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單位地址: |
江蘇省無(wú)錫市廣瑞路1418號(hào) |
聯(lián)系電話(huà): |
0510-82416611 13861856731 |
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郵箱: |
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