粗苯工藝優(yōu)化
成果概況
成果類別: | 應(yīng)用技術(shù) | 體現(xiàn)形式: | 新工藝 | 課題來源: | 自選課題 |
起止時間: | 2013.01 至2013.06 | 研究形式: | 獨立研究 | 所處階段: | 初期階段 |
成果屬性: | 原始性創(chuàng)新 |
成果簡介
針對粗苯生產(chǎn)工藝中出現(xiàn)的問題, 借鑒同行業(yè)的改造經(jīng)驗,對粗苯系統(tǒng)的管式爐、再生器及循環(huán)水系統(tǒng)進行改造,并且采用色譜法分析洗油中的α+β-甲基萘、二甲基萘、聯(lián)苯、苊、氧芴和芴等組分含量,為調(diào)整進廠洗油質(zhì)量指標,改善循環(huán)洗油質(zhì)量提供了可靠依據(jù),為粗苯系統(tǒng)的穩(wěn)產(chǎn)順產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。具體內(nèi)容如下:
首先對洗油再生器改造:新再生器底部增加排凈口,保證停工檢修時能徹底排空再生器內(nèi)的殘渣,在排凈口管道上安裝保溫球閥,防止排凈管道長時間不用時堵塞,影響正常使用。在蒸苯塔塔底通往底槽的貧油管道上開孔,焊接DN80的管道,并加裝閥門,通過該管道將蒸苯后的貧油直接送入再生器,用過熱蒸汽直接對貧油進行蒸餾再生,將熱貧油中的有效成份蒸吹至蒸苯塔底部,洗油中的高沸點聚合物和殘渣留在再生器底部,采用間歇式定期排渣方式,將殘渣排出。
而后對管式爐進行改造:對管式爐內(nèi)部油管壁厚進行了測量,壁厚薄處僅為3mm(原管壁厚為12mm),存在較大安全隱患。經(jīng)過多次討論研究,制定出了管式爐的更新方案,即在保留無損壞的管式爐輻射段爐體及蒸汽管道和爐帽的情況下,對腐蝕損壞嚴重的管式爐對流段、輻射段富油管路和富油出口管路進行更新。
又對粗苯冷卻水系統(tǒng)改造:先對終冷塔冷卻水管道進行改造,在上段循環(huán)水和下段制冷水管道之間加交通管及交通閥門,可以根據(jù)生產(chǎn)需要進行控制切換。夏季氣溫升高,煤氣溫度較高時,打開交通閥,終冷洗萘塔上下段同時使用制冷水對煤氣進行冷卻,保證了終冷塔后煤氣溫度,洗油吸收效率得到顯著提高。又對粗苯循環(huán)水系統(tǒng)改造,取消原熱水池及熱水泵,重新鋪設(shè)DN250的粗苯貧油冷卻器熱水(退水)管道、熱水總管,并將貧油冷卻器、終冷、蒸氨熱水(退水)管道與熱水總管連接,再將熱水總管分別與原涼水架上水支管對接,實現(xiàn)熱水(退水)直接上涼水架冷卻的目的。
最后對粗苯系統(tǒng)進行調(diào)整工藝參數(shù)、技術(shù)指標,優(yōu)化操作方法:將過熱蒸汽由400±20℃,調(diào)整至430-450℃,將蒸苯塔塔頂溫度控制在92℃,塔底壓力控制在0.39-0.40MPa,以達到高產(chǎn)低耗的目的。
應(yīng)用前景
主要應(yīng)用行業(yè): | 制造業(yè) | 知識產(chǎn)權(quán)形式: | |
應(yīng)用狀態(tài): | 產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 擬轉(zhuǎn)化方式: |
單位概況
完成單位: | 天津天鐵冶金集團有限公司焦化廠 | ||||
單位地址: | 河北省涉縣天津天鐵冶金集團有限公司技術(shù)中心 | ||||
單位電話: | 0310-3975354 |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人: | 安志勇 | 聯(lián)系人電話: | 0310-3975535 | 聯(lián)系人Email: |
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